周建云
苏里格气田探索实施的可复制、可推广的技术系列和管理模式,是认识创新、管理创新、技术创新的必然选择。翻开采气三厂发展的历史画卷,从早期先导性试验、规模化开发试验到系列配套技术的集成,再到苏里格建设模式、管理模式的一次次递进和演变,不难发现,与天然气相伴而生、求新求变的是石油人解放思想,勇于实践的创新思维,是石油人思路和认识上的一次次质的飞跃。
作为长庆气源的主力增储上产的区块,采气三厂以科学的管理思维不断夯实发展的基础,在建设上不断提速,在管理上不断创新,在思路上不断创新。这其中,水平井技术攻关的持续推进,就是科技之刃披荆斩棘的又一风景。
思路:变与不变的真谛
不变的是解放思想、攻坚啃硬的信心和决心;变的是技术创新、打持久战的战略构想!苏里格气田属低渗、低压、低丰度气田,直井控制储量小、产量低,使得开发井数多、成本控制和现场管理难度大。2009年以来,长庆油田成立了水平井领导小组、攻关小组、现场导向小组三级管理模式,全面负责水平井井位优选、轨迹设计、地质导向、储层改造等技术攻关研究,建立了水平井标准化操作流程和现场实施细则,并多次召开水平井技术交流会,掀开了长庆油气田水平井攻关的序幕。
采气三厂严格落实油田公司水平井开发指导思想,健全组织机构,完善项目管理,按照“集体决策,职责分明,各有侧重,专业互补”的原则,成立了水平井管理小组,每周召开组室会议、定期召开水平井技术交流会,及时分析、注重总结,不断完善水平井开发技术,全面负责水平井部署,钻机协调,现场管理等工作,提高水平井开发的整体执行力。该厂以提高单井产量的“牛鼻子”工程为主线,加强综合地质研究,深化有效储层分布规律认识,优选富集区,优化布井技术,加强随钻、测录井分析,做好井眼轨迹控制、储层改造等工作。
2012年,采气三厂水平井钻井任务为70口,占长庆气田水平井钻井总任务的三分之一。面对工作量大、任务繁重的现实,该厂不等不靠,积极采取有效措施,以苏47和苏48-17-64两个水平井示范区建设为重点,全力开展水平井技术攻关。该厂坚持评价、开发一体化的思路,坚持地质、地震相结合,甩开评价,落实建产有利区,取得了钻井周期、储层钻遇率、平均水平段多项提升,大大推进了气田规模效益开发的进程。
技术:战略攻关的延伸
如果说,思想的解放让三低气田的开发迎来了希望的春天,那么,一整套可推广的技术系列,则是打开天然气宝库之门的金钥匙。
创新是根源,技术是举措。该厂大打钻井提速战,针对苏里格西区地质构造、井眼轨迹复杂,地层可钻性差,气层埋深较深,有效砂体规模小,横向变化快的实际。措施上,加强地质导向,成立了项目组水平井技术小组和研究中心水平井现场支撑小组,同时加大与录井公司、定向公司四位一体共同决策的技术支撑,做好入靶导向、水平段轨迹优化,减少了现场等、停、靠时间,保证水平井实施效果。项目组大力推行“卡片管理法”,建立水平井施工进度卡片,详细记录钻井过程各施工环节占用时间,完钻之后对比分析,为下口井缩短钻井周期提供依据。精雕细刻,进一步提高生产组织效率和布井的准确率,提升定向井技术服务水平。同时采取多种有效方法,在钻井液、钻井体系上做文章,解决好泥岩坍塌、井壁失稳和井漏、塌方等难题。截至目前完钻的47口水平井中,平均钻井周期由2009年的116天缩短到目前的67天,钻井周期提高了49天,力争实现建井周期、钻井周期提升20%的目标。
大力实施新工艺新技术。优选压裂改造工艺,大力实施多级多缝多段压裂,在水力喷砂压裂、机械式分隔压裂、遇油喷砂分隔器的基础上,积极推广体积压裂技术,并取得良好的效果。在桃2区块实施的一口水平井,采用大排量体积压裂技术,创造了该井压裂改造施工排量7立方米/分钟~11立方米/分钟,刷新了长庆气田水平井分段压裂施工排量、加砂规模两项技术新指标。在钻井方面,应用定向井仪器,制定防塌方措施,进一步优选钻井液体系,确保钻井效率。同时采用LWD随钻导向仪,实时控制井眼轨迹,进一步提升钻井效率。加大阵列感应联测项目,开展“随钻杆测井、核磁共振、成像测井、偶极子声波测井”等特殊测井,做好气水层判识、裂缝识别及可动水分布,提高地质认识,在此基础上优化射孔井段、优化改造工艺,提高试气效果。为提高储层识别精度,减少水平井测井遇阻,项目组积极开展钻杆输送无电缆测井、电磁波随钻电阻率试验,首口电磁波随钻电阻率试验水平井创下水平段1508米、砂岩钻遇率100%的新纪录。
硕果:秋收盈枝的翘首
春华秋实,不经意间,曾经遥远的指标,悄然成为了我们身边的一个“数字”,数与量的递进,凝结成思路的求新,方略的提速,技术的跟进,更是一份秋收的喜悦。
广袤的大漠深处,28部钻机正昼夜奋战,全力以赴朝着全年70口钻井目标迈进。项目组水平井攻关各小组的成员,集体决策,职责分明,奔忙在施工现场和各自岗位上。井控管理领导小组,按照“立足一次井控,杜绝二次井控,确保井控安全万无一失”的原则,统筹协调井控管理工作。51名监督人员全程驻守施工现场,项目组技术人员靠前指挥,现场组织施工,全力确保水平井施工进度和施工质量高效推进。
截至10月9日,完钻水平井47口,在钻井21口,7口水平井获得了百万方无阻流量,分别创造了苏格气田西区水平井水平段长度最长、砂岩钻遇率最高纪录;一口井采用体积压裂,实现了千方沙,万方液目标,刷新了长庆气田水平井分段压裂施工排量、加砂规模两项技术新指标,水平井喜结累累硕果。
回首一组组数字,不禁让人永远铭记,而且备受鼓舞,一定要以快字当先,稳中求进,好中取胜的战绩,为年终实现全年既定目标蓄势加油!
6月20日,桃2区块实施的一口水平井获得无阻流量161.4万立方米高产工业气流,拉开了采气三厂年内水平井百万方的序幕。
7月17日,苏**H1井完钻,水平段长度1508m,砂岩钻遇率100%,有效储层1110m,有效储层钻遇率73.6%,创造了苏格气田西区水平井水平段长度最长、砂岩钻遇率最高纪录。
7月22日,再传捷报,桃**井实施的水平井大排量分段体积压裂试验创佳绩,该井施工排量7立方米/分钟~11立方米/分钟,刷新了长庆气田水平井分段压裂施工排量、加砂规模两项技术新指标。
8月28日,桃2**井经过裸眼封隔器六段改造后,获得了无阻流量119.28万方/天的高产气流,这是该厂第5口试气超百万方的高产水平井。
9月11日,苏47**水平井经过遇油膨胀裸眼五段改造后,喜获无阻流量142.05万方/天的高产气流,成为该厂第6口试气超百万方的高产水平井。
10月6日,苏47**井喜获129万方无阻流量,成为该厂第7口试气超百万方的高产水平井,为水平井示范区高效开发奠定了坚实的基础。
大珠小珠落玉盘,苏里格西区鳞次栉比的钻塔,上下律动的采气树,勾勒出风景这边独好的美景。
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