首页 百科知识 潘家口水电站

潘家口水电站

时间:2023-10-10 百科知识 版权反馈
【摘要】:潘家口水电站安装常规发电机组1台,抽水蓄能机组3台。自1号机组投入运行以来,随着运行时间的增长,电站机械设备磨损、电气设备老化现象严重,海委引滦局对电站机械、电气部分设施设备相继进行了更新改造、大修及扩修。1987年6月13日,对引水板进行抢修,6月30日抢修工作结束。尾水管里衬由东方电机厂制造,分成四瓣运至现场进行拼装和焊接,混凝土浇筑和灌浆由水工处负责。

第一节 潘家口水电站

潘家口水电站安装常规发电机组1台(1号机组),抽水蓄能机组3台(2号、3号、4号机组)。其中,150兆瓦的1号机组由海委引滦局负责管理。自1号机组投入运行以来,随着运行时间的增长,电站机械设备磨损、电气设备老化现象严重,海委引滦局对电站机械、电气部分设施设备相继进行了更新改造、大修及扩修。

一、机械部分

(一)伸缩节漏水处理

1号机组自投入运行以来,一直存在伸缩节漏水现象,经过5次检修,达到规范要求。

1983年3月,对伸缩节漏水进行了处理,拆除旧盘根,安装橡胶盘根。将两个分瓣面进行焊接封闭,焊段经充水试验效果很好,漏水基本消除。但与Y成-45°夹角处的法兰组合面处理困难,仍然漏水。

1988年10月31日—12月27日,进行伸缩节漏水处理。检修时着重调整盘根槽间隙,力争圆周间隙均匀;在盘根法兰分瓣结合面处加铝皮垫,解决分瓣面的漏水。

1992年4月22日—30日,对伸缩节漏水进行处理。在伸缩节的4个把合面的中间位置和盘根法兰边侧面各打一圆孔,然后在孔里灌满铅丝,将盘根法兰组合,法兰周边全部焊封,更换新的橡胶盘根。压力钢管充水后,伸缩节漏水有所减少。

1998年3月—6月,对伸缩节进行了分解检修、除锈清扫,更换了橡胶条盘根。

2000年11月7日—12月19日,安装长沙东屋机电责任有限公司生产的SJTB型亚钢体双层波纹密封结构的伸缩节。伸缩节改造工程由长沙东屋机电责任有限公司和水电厂共同设计、施工,长沙东屋机电责任有限公司负责伸缩节的制造、安装和试验。伸缩节安装完成后,进行了1.6兆帕、30分钟水压试验,伸缩节内侧不漏水。压力钢管充水后,经过对伸缩节检查,改造效果达到设计要求。

(二)1号机组制动器更新

1号机组制动器自投入运行,经过2次更新,制动效果较好。

1985年,对制动器进行改进,委托东方电机厂进行加工制造。新制动器采用双活塞结构,停机制动时所给风压与顶转子时所给的油压分开,上下活塞之间空腔给风压作为制动停机使用,下活塞与阀座之间空腔给油压作为顶转子时使用,保证了密封的良好性,漏油问题基本得到解决。24个制动器及管路于12月6日全部就位,并用0.7兆帕风压进行试验,又进行了弹簧拉力的调整,多次试验均能复位。顶转子试验压力至8兆帕时,转子即顺利顶起并无漏油现象。12月24日,制动器投入使用。

2005年11月10日,进行第二次更新,25日安装结束。此次更新选用天津津世达发电设备有限公司生产的偏心导向、油气分离、气压复位、三活塞220型制动器。同时对制动柜也进行了改造,对制动系统的管路进行重新设计、安装布置。在每个制动器上安装2个行程开关,用其反应制动器的实际位置,行程开关的接点进行串并联连接后,作为制动器的位置信号接入LCU1,进入1号机组监控系统。

(三)水轮机引水板开裂处理

水轮机引水板抢修处理2次,检修4次。

1987年6月13日,对引水板进行抢修,6月30日抢修工作结束。根据引水板损坏情况对其进行了处理。首先排除上冠两隔腔中的积水,然后用千斤顶将翘起部分压平,气焊加热,碳弧气刨开U型坡口,最后按一定的顺序焊接。在处理引水板开焊的同时,拆除了轴心补气阀,并用法兰盖封堵,对水导、水封、检修密封、导水机构以及紧急真空破坏阀等进行了检查处理。同时对发电机轴承进行了大修。

1989年10月25日—11月24日,再次进行抢修。引水板仍采用焊接工艺处理。由于引水板开焊造成机组振动和摆度较大,导轴瓦和推力瓦温度上升较快且较高,因此在处理水轮机引水板开焊的同时,对发电机导轴承和推力轴承进行了大修。

2000年12月10日,在1号机组小修过程中,对转轮引水板进行例行检查时,发现引水板X、-Y方向原调相补气管口处有一条裂缝,裂缝呈错口状,外侧比内侧高约2毫米,宽约0.5毫米,裂缝长度约900毫米,共39条裂纹,累计长度21.85米,被迫进行了抢修。自2001年2月12日开始检修,3月26日检修工作结束,进行了空载开机试验,机组各部运转良好。

2008年机组扩大性大修时,对引水板下的空腔采用混凝土浇筑新技术进行了处理,彻底消除了引水板开裂问题。

(四)尾水管里衬钢板开裂处理

尾水管里衬钢板开裂处理共5次,4次小修,1次扩修。

1988年5月6日,在对水轮机过流部件检查时,发现尾水管里衬钢板开裂比较严重,开裂部位不仅在原焊缝处开焊,在光滑的里衬钢板上包括新补焊的不锈钢板均发现裂纹和穿洞,开焊和裂缝总长度达22.86米。对所有开焊部位和裂纹均进行了补焊处理,拆除并封堵了射流补气短管。

11月7日,对水轮机过流部件进行检查,发现尾水管锥管段损坏严重,损坏部位在-X、Y与-Y、X两个位置,且5月份小修时封堵射流补气孔焊接的3块钢板已全部冲掉。再次对开裂部位进行焊接处理,共焊接钢板11块,面积为4.7平方米,焊接焊缝总长50米左右,并在补气环腔部位加2排拉筋。

1989年4月7日,对尾水管进行检查,发现补焊钢板全部脱落、环腔顶板脱落、拉筋断裂、混凝土损坏严重、基础环与钢板里衬环缝有3.55米长的裂纹、8个测压管均与钢板脱焊,至29日全部处理完毕。同时,通过漏水试验,确定了环腔和钢板里衬与混凝土里衬结合环缝的2个漏水部位。对混凝土损坏严重的部位以及里衬脱壳部位进行了灌浆处理。

1990年11月,对尾水管里衬检查,发现原更换钢板有一处开焊,其他脱裂、开焊部位均属未更换钢板。对开裂及脱块进行了焊接处理和钢板更换。

1991年12月,机组扩修时更换尾水管里衬钢板。尾水管里衬由东方电机厂制造,分成四瓣运至现场进行拼装和焊接,混凝土浇筑和灌浆由水工处负责。同时改造了环腔补气方式和结构。

(五)转轮修型、裂纹、空蚀处理

机组检修时,对发现的转轮裂纹及空蚀进行了9次处理。

1993年11月,对转轮进行补焊打磨处理,14个叶片靠下环头部背面焊磨后不锈钢平均厚4~6毫米,叶片立面背面焊磨后不锈钢平均厚8~10毫米,补焊处理了5号、12号、13号叶片上冠下表面空蚀。

1994年10月,检查发现9个转轮叶片靠上冠根部出口边有裂纹,2个转轮叶片靠下环根部出口边有裂纹,其中有7个叶片为穿透性裂纹,对裂纹进行了补焊处理。

同年12月,检查发现转轮上冠靠叶片下面、叶片背面靠下环出口边等处空蚀比较严重,面积较大,12月20日—1995年1月13日对其进行了补焊处理。

1995年11月,检查发现转轮7个叶片靠下环出口边根部有小裂纹,其中有2个叶片为穿透性裂纹。进行了空蚀补焊处理。

1996年12月,对转轮10号、12号叶片进行裂纹处理及空蚀补焊。

1998年12月,对转轮进行处理,重点补焊了转轮上冠和裂纹,对叶片背水面下部空蚀部分进行了补焊,并对轴心补气阀进行了处理。

1999年12月,检查发现4号、11号、13号叶片出水边上部末端分别有一条长约80毫米、50毫米、60毫米的裂纹,上冠靠叶片根部、叶片背面靠下环出口边等部位空蚀较严重,2000年1月进行了裂纹及空蚀补焊处理。

2004年10月30日,在进行导水叶漏水处理时,检查发现转轮空蚀严重,空蚀的部位主要在转轮14个叶片的头部、叶片靠下环出口边的背面及转轮上冠,空蚀面积约4.87平方米。11月对转轮进行了空蚀补焊打磨处理。

2006年12月5日,检查发现转轮的上冠、下环以及叶片均有严重空蚀,空蚀严重部位主要发生在叶片进水边、叶片背面、两叶片之间的上冠面、下环面以及下环端面,总面积达4.5平方米,空蚀最深处达14毫米。2007年1月对转轮进行了空蚀补焊打磨处理。

(六)轴心补气阀故障处理

机组轴心补气装置能够减轻转轮空蚀,轴心补气阀是补气装置的核心部件。轴心补气阀故障处理共两次,一次抢修,一次大修。

1993年9月6日,主轴镜板一字键处向外喷水,流入推力油槽。故障原因是主轴轴心补气阀阀芯及轴被水冲走,锁紧螺母和定位销失效,浮球密封不严。9月7日开始抢修,封堵轴心补气阀,全面清扫推力油槽,注入透平油,抢修工作于9日结束。11月机组进行检修时,自行设计加工了轴心补气阀,并予以恢复。

2000年11月,检查水轮机轴心补气阀时,发现补气阀阀盘被水冲走,补气阀轴严重磨损,弹簧断裂,补气阀损坏严重,对其进行了大修处理。

(七)推力瓦改造

原推力瓦为巴氏合金瓦面结构,运行可靠性差。推力瓦改造采用弹性金属塑料瓦,结构不变。2004年8月,与东方电机股份有限公司签订了设计、制造合同,推力瓦型号为F4(聚四氟乙烯)弹性金属塑料瓦,重新调整推力瓦的高程及弹性油箱压缩值。10月30日开始改造,12月23日结束。改造完成后,进行了空转试验和25%、50%甩负荷试验。在48.3米水头下带93兆瓦负荷时,机组运行正常。带82兆瓦负荷进行瓦温试验时,推力瓦最高瓦温为31.8℃,彻底解决了1号机组推力瓦温度偏高的难题。

(八)导水叶漏水处理

造成导水叶漏水的主要原因是:导水叶密封材料材质差,橡胶密封磨损、老化,导水叶端面间隙过大。

2004年11月,对导水叶漏水进行了处理,重点处理了导水叶端面间隙,采取减少顶盖与座环间调整垫来降低顶盖安装高度,以减小端面间隙;更换导水叶上下端面、立面的密封条,导水叶立面压板更换为不锈钢压板;检查导水叶端部、立面的空蚀情况,并对空蚀部位进行了堆焊打磨处理。12月22日检修结束后,对导水叶漏水量进行了测量,在设计水头下导水叶漏水量仅为0.43立方米/秒,处理效果较好。

(九)主轴密封漏水处理

主轴密封漏水共进行3次处理,2次检修,1次大修。

2004年11月,对主轴密封进行了检修处理,主要是加固检修密封盘、转动密封托盘,更换加粗的托盘导向杆、托盘弹簧、转动密封橡胶、检修密封橡胶,更换了一根空气围带。经检修处理后,主轴密封漏水大大减少,顶盖水位恢复正常。

2007年12月9日,对主轴密封装置漏水问题进行了处理。密封盘拆卸后,发现-Y方向有一组法兰盘开裂,将其吊出进行了补焊处理。

2008年12月5日,在1号机组扩大性大修时,对主轴密封进行彻底处理,效果较好。

二、电气部分

(一)定子铁芯处理

2007年12月27日,对发电机定子进行检查时,发现定子铁芯有1处烧伤,4处锈蚀。

存在问题:86-87槽间铁芯齿片阶梯部分损坏,第一通风槽以上齿片松动严重,片间绝缘漆膜全部损坏,第一阶梯齿片全部烧伤或断裂,参差不齐,齿压片头部下半部分缺失,两槽上层线棒齿侧最外边绝缘表面受损,有磨损及受热微黑痕迹;186-187、284-286、383-385、482-484号槽间上部阶梯部分齿片表面有锈粉; 529-530号槽间下部阶梯部分齿片表面有锈粉;18号、20号、31号、36号磁极根部的磁轭表面有锈粉;有11对磁极键松动。

处理方案:用电气清洗剂把铁芯锈蚀处的杂质清洗干净,将环氧防晕漆涂刷在处理过的铁芯表面,晾干后,涂刷1361灰环氧酯绝缘漆;把铁芯烧伤处的铁粉清洗干净,逐片向片间涂抹环氧树脂固化胶,将用环氧玻璃布做成的绝缘板条涂抹环氧固化胶后塞入齿片之间,用厚绝缘板制作楔块,并将此楔块涂满环氧固化剂后楔入齿压片与齿片之间;用无碱玻璃丝带将楔块与相邻线棒绑在一起,防止楔块松动或窜出;用环氧固化胶涂刷处理好的部位,最后在处理好的部位表面涂刷130低电阻环氧防晕漆和1361灰环氧酯绝缘漆。

2008年1月22日,进行24小时带负荷运行,发电机运行状况良好。1月25日定子铁芯处理工作结束。

(二)主变压器大修

1983年11月17日,1号主变压器开始第一次大修,11月28日结束,12月5日投入运行。

1995年11月7日,1号主变压器再次进行大修,11月27日结束。完成的主要工作:对主变铁芯的上下夹件螺丝进行检查,发现有轻微的松动现象,全部进行了紧固;三相高压套管底部的均压环有松动情况,全部进行紧固,套管未进行解体检修;对高压侧B相电流互感器的漏油进行了处理;更换了主变温度表和瓦斯继电器的电缆等。11月26日进行主变大修后的试验,运行良好。

2002年12月,1号主变压器冷却系统进行改造,冷却方式由强油循环水冷却方式更换为强油循环风冷却方式。

三、自动装置更新改造

(一)1号机组调速器系统

1998年12月开始改造,采用宜昌能达通用电气公司生产的WBST系列步进电机式水轮机调速器。该调速器以步进电机和可编程控制器为核心,采用步进电机带动丝杠控制主配压阀,实现了电—位移控制,取消了传统的电液转换器、中间接力器、手/自动切换阀、开限机构等,使机械柜结构大大简化。电气部分采用了先进的控制模式,实现了主要控制量的全部数字化。1999年2月投入运行。

(二)励磁系统

1982年5月,对励磁系统主要进行了以下几方面的改进:增加阻容保护的电阻阻值和功率,减少电容个数和容量;在阳极电压交流侧加装吸收电容和压敏电阻;转子放电间隙从转子侧改到可控硅侧,并在可控硅侧加装压敏电阻;投初励回路加闭锁;采取了一些屏蔽措施,防止干扰。

1997年11月,励磁系统更新,采用宜昌能达通用电气公司的产品,励磁调节器为MEC-31B微机型,功率柜型号为STR-1800A,可控硅由二串四并改为二并方式(可控硅为西安电力电子技术研究所生产的KPX-1650/4200型),采用DM4-2500/2型快速双断口灭磁开关与氧化锌非线性电阻组成的灭磁装置。12月25日投入运行。

(三)220千伏线路保护

2006年10月,对潘遵Ⅱ回线路保护进行了换型改造。

将原PLP01-16SF型纵联方向保护柜更换成南瑞继保电气有限公司生产的PRC01A-16型线路纵联方向保护装置。包括RCS-901A型线路保护、LFX-912型收发信机、CZX-12R2操作继电器箱。

将原PXH-361型纵联距离保护柜更换成南京自动化股份有限公司生产的GPSL603G-101T型220千伏线路保护装置。包括PSL603G数字式电流差动保护装置、YQX-11P电压切换箱。

将原PXH-340型线路辅助保护装置柜更换成南瑞继保电气有限公司生产的PRC23C-10型线路辅助保护装置。包括RCS-923断路器失灵及辅助保护装置、CZX-12R2操作继电器箱。同时更换了5YH端子箱,对电压切换盘进行了改造。

(四)发电机、变压器保护

2000年11月开始至12月22日结束。采用许继电气股份有限公司生产的WFB-100系列微机型保护装置,发电机保护屏安装在发电机层上游侧,包括所有保护装置、工控机、打印机。主变压器保护屏安装在继电保护室,包括所有保护装置、工控机、打印机。厂用电保护屏包括厂用变压器(41B、42B、43B)、坝区变压器(44B、45B)、备励变压器(46B)、隔离变压器(GLB)等设备,与主变压器保护共用工控机、打印机。

(五)机组监控系统

工程于1998年12月16日开始,1999年2月5日工程完工。

采用南京自动化研究院生产的SSJ-3000型机组监控系统。通过在中控室装设1台ICS266工业控制机作为操作员工作站,实现对机组生产全过程的监视、控制及事故处理。在发电机层机旁装设现地控制单元LCU1,实现对机组运行的各种实时数据的采集和处理,LCU1的CPU采用CONTEC586一体化工业机,I/O部分基本设备采用美国GE公司90-30系列可编程控制器。同时进行了以下设备更新改造:将发电机定子、轴承、冷热风等测温装置更新为SJ-40型温度巡检装置,通过通信口与一体化工业机通信,完成对温度的监测;将测速装置更新为SJ-22A型双微机转速测量装置;配置1台SJ-12A型机组单对象双微机自动准同期装置;更新了油水风系统自动化元件和传感器;对2.5兆帕油压系统、发电机保护回路、快速闸门设备、励磁装置、电能计量回路、中控台等均进行了相应的改造。

2008年,在1号机组扩大性大修时,对机组监控系统进行了升级改造。将主机更换为2台Sun Ultra45工作站,采用南瑞集团公司NC2000机组监控系统;将现地控制单元LCU1、LCU3的可编程控制器更新为南瑞集团公司制造的MB80,一体化工控机更新为触摸屏,其他设备保持不变。2009年2月进行安装调试,3月底投入运行。

四、附属设备更新改造及大修理

(一)直流系统

2005年2月,更新了2组铅酸免维护蓄电池、3台充电机、2块馈电盘、1块直流动力盘,对蓄电池室通风机控制回路、照明进行了改造,完善了直流绝缘监察系统。

(二)1号机组工作闸门及启闭机

大修工程于2002年11月22日开工,2003年1月13日完工。

主要工作内容:对液压缸进行大修,更换了所有的密封圈、下端盖密封铜压盖、带刮刀铜压盖。同时对油泵、阀门、油罐及油管路系统等进行了大修,对闸门进行防腐。

更新启闭机油泵电机2台。工程于2007年12月6日开工,28日完工。

(三)厂房两台桥式起重机

2006年6月5日开始施工,9月15日结束。

检修主要内容:机械部分更换制动器,对闸瓦及制动轮、齿式联轴器、轴承、齿轮传动及减速机、车轮组、吊钩组、滑轮组及卷筒组、轨道、润滑装置等进行大修;电气部分更新了大小车行走电机、主副起升电机、控制设备,更换了全部电缆和行程限位开关。

五、机组大修

1987年12月15日,机组常规性大修开工,1988年1月26日检修结束。

检修主要内容:对水导轴承4号、6号、7号瓦螺套进行了补焊,更换推力轴承3号瓦垫片;对转轮和尾水管空蚀部位进行补焊、打磨处理;对4号、5号、8号、16号导叶空蚀进行了补焊、打磨处理,更换导叶立面和下端压板螺丝,对导叶下端面与底环的啃磨部位进行了铲削、锉磨处理;拆除了四根调相补气管,用法兰封闭;恢复了轴心补气阀。

检修结束后,完成甩负荷试验,但未进行72小时带负荷运行试验而归调。1988年2月1日,机组带负荷运行8个多小时后,发电机导轴承温度升高、瓦面烧毁,共烧毁20块导轴瓦,被迫进行抢修。12日,经过抢修后机组带负荷试运行,运行8个多小时后,发电机导轴承温度升高,瓦面又一次被烧毁,进行再次抢修。3月6日,检修人员在操作导水叶时发现导叶开度异常,检查发现接力器锁锭未拔出,接力器套筒损坏。7日,用热套及焊接办法加以修复。15日,接力器套筒回装完毕。17日,机组经试运行后投入运行,大修工作结束。

六、机组扩修

(一)1991年扩修

1991年12月17日扩修开工,1992年4月7日机组并网发电。

1号机组自1981年7月正式投入运行到第一次扩修前,累计运行1.7万小时,发电19.3亿千瓦时。但是由于水头变幅大,机组在高水头运行时振动空蚀加剧,导致16毫米厚的尾水管钢板最薄处仅剩6毫米,材质疏化无强度;转轮引水板开焊2次;尾水管锥段钢板里衬8次开裂,累计裂纹长度达200米,钢板脱落17平方米;环形补气腔混凝土全部脱落,混凝土冲刷深度达420毫米,环形淘空,大量漏水。1985年后相继进行了十多次停机抢修,机组平均运行几百小时就需停机抢修。

扩修主要内容:

1.更换尾水管里衬钢板。

2.水轮机转轮叶片修型。1990年12月,海委引滦局与北京农业工程大学签订转轮修型合同,对转轮叶片进行修正,以解决空蚀问题。

3.水轮机引水板加固。检查发现引水板开焊5.3米,径向焊缝开裂,配重块掉落。更换了两块钢板,焊接8根加强钢管。

4.转轮补焊。转轮有92处空蚀,总面积为2.85平方米,最大一处空蚀面积达0.14平方米,最深13毫米,7条叶片出现裂缝。扩修中用不锈钢焊条堆焊、打磨,再堆焊、再打磨,反复至合格。

5.下机架加固。原下机架结构强度不够,转子下沉量明显增加。扩修中根据每条支臂具体情况配制钢板,竖焊在支臂上,每条支臂2块,共24块。

6.不带锁锭侧推拉杆更换。

7.控制环抗磨板更换。在扩修前,每次开关导叶时,控制环有震动,甚至发出异常声音,将控制环吊出后,发现抗磨板部分螺钉脱落,在槽内随着控制环的转动而转动,并将槽内平面磨出两条0.5米长的沟槽。在天津发电设备厂定做了8块平面抗磨板、8块弧面抗磨板进行更换。

8.导叶端面空蚀补焊,更换所有止水盘根。

9.水导瓦架修型、水导瓦研刮、水导瓦架抗重螺栓螺套开焊处理。

10.转子大修,更换了5根磁极键;定子大修,更换了1285节槽楔。机组其他机电部分按常规项目进行了检修。

(二)2008年扩修

2008年12月5日扩修开工,2009年3月23日结束。

扩修主要内容:

1.转轮引水板更新改造。分析认为引水板损坏的原因是引水板结构不合理,引水板外径为5.02米、内径为2.13米,面积16.22平方米。由于引水板下面是空腔,在水流作用下形成击鼓效应,导致引水板长期在交变应力作用下产生疲劳破坏。通过对龙羊峡水电厂的调研,借鉴处理引水板开裂的经验,确定用浇筑混凝土的方案,将引水板下的空腔用混凝土浇筑,消除击鼓效应,彻底解决引水板的开裂问题。

2.主轴密封漏水处理。机组运行时检修密封盘下面由于空间狭小,水压大而且流速快,局部极易形成真空,对其造成很大的冲击力及撞击力,振动增大。2007年曾因振动大致使检修密封盘-Y方向上部外侧的一个法兰被震裂而导致此处大量向外漏水,机组被迫停止运行。在扩修过程中,发现同样方位下部组合法兰的联接螺栓被震断两根,而且转动环及密封托盘磨损锈蚀严重。因此在现有密封装置的基础上,对存在的缺陷进行局部改造:更换导向杆及底座;对检修密封与顶盖的连接法兰进行加强;对检修密封分瓣法兰进行加强;更换密封块、空气围带、密封条等。

3.全面清扫检查发电机定子,处理定子铁芯锈蚀,更换处理了松动的槽楔。吊出52号、53号、58号磁极,检查磁极根部磁轭部分锈蚀情况,处理松动的磁极垫。

另外,进行了水车室墙壁漏水处理、机组监控系统升级改造、机电部分的常规检修等工作,启动试运行一次成功。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈