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年全国输电线路可靠性分析

时间:2024-10-13 百科知识 版权反馈
【摘要】:2009年全国220kV及以上电压等级输变电设施可靠性指标均维持在较高的水平,架空线路的可用系数分别比2008年提高0.038%;强迫停运率分别下降0.525次/,见表9-4。2009年架空线路可用系数与2008年相比幅度提高,且达到了5年来的最高值。2009年架空线路共发生非计划停运819次,比2008年减少885次。另外,750kV架空线路自投运以来2009年首次发生非计划停运,主要原因是雷击绝缘子造成。

9.7 2009年全国输电线路可靠性分析

1)输变电线路可靠性整体情况

2009年全国220kV及以上电压等级输变电设施可靠性指标均维持在较高的水平,架空线路的可用系数分别比2008年提高0.038%;强迫停运率分别下降0.525次/(100台·a),见表9-4。

2009年架空线路可用系数与2008年相比幅度提高,且达到了5年来的最高值。强迫停运率均已降到5年来的最低值,见表9-5[32]

2)影响可靠性指标的主要因素

影响架空线路可靠性指标的主要因素有:2009年架空线路可用系数比2008年提高0.663%,非计划停运影响的可用系数低于2008年0.705%,但计划停运影响的可用系数高于2008年0.035%。

2009年架空线路共发生非计划停运819次,比2008年减少885次。其中:220kV有641次,比2008减少749次;330kV有27次,比2008年增加7次;500kV有150次,比2008年减少144次;750kV有1次。累计非计划停运2.37h/(100km·a),比2008年减少60.74h/(100km·a),影响架空线路全年可用系数0.027%。

非计划停运时间超过100h的有20次,比2008年减少196次。其中:220kV有14次,比2008年减少124次;330kV有0次,比2008年减少1次;500kV有6次,比2008年减少71次,累计非计划停运6 171.25h,占非计划停运总时间的67.49%,比2008年减少12.74%。

(1)2009年220kV、330kV、500kV架空线路非计划停运按部位分类分析如表9-4所示。造成220kV、500kV架空线路非计划停运时间长的前两位的部位因素是导线和铁塔,330kV架空线路非计划停运时间较长的是金具。

(2)按责任原因分析。如表9-5所示,2009年由于自然灾害、气候因素造成的非计划停运次数为349次,比2008年减少911次,占非计划停运总次数的42.61%,比2008年下降31.33%。由于自然灾害、气候因素造成的非计划停运时间为5 875.65h,占非计划停运总时间的64.25%,比2008年下降31.07%。

另外,750kV架空线路自投运以来2009年首次发生非计划停运,主要原因是雷击绝缘子造成。2006~2009年750kV架空线路主要指标见表9-6。可以看出:2009年750kV架空线路可用系数为97.648%,达到4年来的最高值,计划停运时间为204.26h/(100km·a),达到了4年来的最低值,并且计划停运时间比同期减少幅度较大,减少了657.39h/(100km·a)。

表9-4 2009年220kV、330kV、500kV架空线路非计划停运按部位分类

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表9-5 2009年220kV、330kV、500kV架空线路非计划停运按责任分类

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表9-6 2006~2009年750kV架空线路主要指标

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3)影响分析

对2009年架空线路的计划停运及非计划停运的影响分析可以得出结论:架空线路可用系数比2008年有所提高,非计划停运影响的可用系数比2008年降低0.705%,计划停运影响的可用系数比2008年增加0.035%,架空线路整体可靠性水平高于2008年;非计划停运时间超过100h的有20次,比2008年减少196次,占非计划停运总时间的67.49%,比2008年减少12.74%;造成220kV、500kV架空线路非计划停运时间长的前两位的部位因素是导线和铁塔,330kV架空线路非计划停运时间长的部位因素是金具;自然灾害、气候因素是造成220 kV、500kV架空线路非计划停运的主要因素,设备老化是造成330kV架空线路非计划停运的主要原因。2009年由于自然灾害、气候因素造成的非计划停运事件为349次,其累计非计划停运时间占非计划停运总时间的64.25%,比2008年下降31.07%。

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