【摘要】:发现主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在脱开机械侧的情况下检查主轴电动机运转情况。发现负载表指示已正常但仍有噪声。经检查,发现PLG的安装不正,调整位置之后再运行主轴电动机,噪声消失,机床能正常工作。故障出现后,对机床进行仔细观察,发现故障的真正原因是主轴准停的位置发生了偏移。该机床的准停采用的是编码器方式,从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小。将紧定螺钉按要求固定好后故障消除。
6.1.4 主传动系统故障维修实例
实例1 主轴出现噪声的故障维修
故障现象:主轴噪声较大,主轴无载情况下,负载表指示超过40%。
分析及处理过程:首先检查主轴参数设定,包括放大器型号,电动机型号以及伺服增益等,在确认无误后,则将检查重点放在机械侧。发现主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在脱开机械侧的情况下检查主轴电动机运转情况。发现负载表指示已正常但仍有噪声。随后,将主轴参数00号设定为1,也即让主轴驱动系统开环运行,结果噪声消失,说明速度检测器件PLG有问题。经检查,发现PLG的安装不正,调整位置之后再运行主轴电动机,噪声消失,机床能正常工作。
实例2 主轴准停不准的故障维修
故障现象:加工中心主轴准停不准,引发换刀过程发生中断。
分析及处理过程:开始时,出现的次数不很多,重新开机后又能工作,但故障反复出现。故障出现后,对机床进行仔细观察,发现故障的真正原因是主轴准停的位置发生了偏移。主轴在准停后如用手碰一下(和工作中环倒的情况相近),主轴则会产生相反方向的漂移。检查电气单元无任何报警。该机床的准停采用的是编码器方式,从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小。机械部分很简单,最主要的是连接,所以决定检查连接部分。在检查到编码器的连接时发现编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成与主轴的连接部分间隙过大时旋转不同步。将紧定螺钉按要求固定好后故障消除。
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